活性炭纖維吸附(fù)-催化燃燒裝置處理有機廢(fèi)氣應用

活性炭纖維吸附-催化燃燒裝置處理有機廢氣(qì)應(yīng)用

經新型淨化裝置處(chù)理後主要廢氣出口濃度低於40mg/m3,符合國家及地方排放標準, 淨化效率達95.6%~97%。在處理同樣風量的情況下, 此套裝置與目前常用的以蜂窩炭為吸附劑的吸附—催化燃燒裝(zhuāng)置相比較具有明顯的優點。
福州某鞋廠有兩條生產(chǎn)線, 主要產品為泡沫(mò)塑料沙灘鞋(xié), 年產量為230萬雙, 在(zài)生產過程中由於使用含有甲苯的膠水膠合, 因此在刷膠及烘幹工序產生 “三苯(běn)” 廢氣(qì), 汙染了周圍的環境; 針對有機廢氣具有大風量、低濃度的特(tè)點, 該廠於1999 年采用(yòng)活性(xìng)炭纖維吸附—催化燃燒新型裝置來處理“三苯”廢氣, 處理風量為14 000m 3/h。

活性炭催化燃燒設備

1 工藝流程
圖1 是(shì)活性炭纖維吸附—催(cuī)化燃燒(shāo)工藝流程框圖,整個係統集吸附、脫附、催(cuī)化燃燒於一體。
 
為保證係統(tǒng)的連(lián)續運行, 吸附器采用多單元分流組合式結構, 正常運行時, 處在脫附狀態的隻有一個單元, 而其他(tā)單元處於吸附或(huò)冷卻狀態; 有(yǒu)機廢氣(qì)收集後經過濾(lǜ)器進入n- 1個單元吸附, 淨(jìng)化後的氣體排入(rù)大氣。正(zhèng)常吸附前, 先將催(cuī)化床燃燒(shāo)室預熱到300 ℃,一定時間(jiān)後, 當某一單元內的活性炭纖維吸附飽和(hé)時, 打開脫附閥門, 用 120℃熱風進行脫(tuō)附, 解吸出的高濃度有機廢氣進到催化床(chuáng)燃燒分(fèn)解為CO2和H2O , 淨化後的(de)高溫氣體通過列(liè)管熱交換器(qì)預熱脫附氣體, 少部分經煙(yān)囪排放, 其餘補充新鮮空氣後作為(wéi)脫附熱(rè)風返回, 此時可(kě)停止(zhǐ)電加熱管預熱, 並通過放空閥和補冷風機來(lái)實現整個催化燃燒係統的熱平衡。每個單元吸附和脫附時的蝶型氣動閥門由PLC工業電腦可編程序控製器按設(shè)定的時差有序開(kāi)關,整個電控裝置分手(shǒu)動和(hé)自動兩組, 並配有(yǒu)自動報警係統。
2 淨化裝置特點
(1) 吸附(fù)劑采用(yòng)的活性炭纖維性能優越, 其比表麵積大(1300~ 2 500m2/g) , 微孔發達(微孔體積占總孔體積的 80%左右), 孔徑分布廣(20~200A ), 吸(xī)附容量大(dà)(比粒狀活性(xìng)炭大幾倍至幾十倍),吸附速度(dù)快(比顆粒活性炭要快2~3 個數量級), 而且再生容易快速(一般 3~5 min) , 脫附徹底, 經多次吸(xī)附脫附後仍保持原(yuán)有的(de)吸附性能, 特別是對10-6級的吸附質仍保持很高的吸附量(蜂窩炭或顆粒炭此時(shí)的吸附能力(lì)則大大降低) , 因(yīn)此對(duì)有機廢氣的淨化率(lǜ)高; 同時因(yīn)活性炭纖維(wéi)耐(nài)熱性能好(hǎo)(在空氣中著火點達 500 ℃以(yǐ)上) , 且吸附層很薄, 不會產生類似顆粒炭或蜂窩炭吸附裝置因熱積(jī)蓄而易產生燃(rán)燒爆炸的危險。
(2) 采用(yòng)獨特的多單元分流組合式吸附床, 假設吸附床有n 個單元, 剛開始時是第1~第(n- 1)個單元在吸附, 第n個單(dān)元在(zài)脫附; 一定(dìng)時間後, 切換為第 2~第n個單元在(zài)吸附, 第1個單元(yuán)在脫附;如此反(fǎn)複循環運行。 這樣一方麵保證生產的連續性,另一方麵利用多單元的循環交替切換可使(shǐ)吸附劑用量大(dà)大減少, 不但使吸附床(chuáng)的體積大大減少, 而且高(gāo)價炭纖維因使用量少也不會造成造價高的問題, 因此設備重量輕, 投資小(xiǎo), 占地少, 結構緊湊。
(3) 在催化燃燒床的進口以及貴金屬催化劑層之間布置電加熱(rè)管, 結合內循環管路, 可使床層的預(yù)熱時間短(電加熱管一般(bān)在開機時預熱(rè) 30 m in 左右後停止加熱, 以後利用催化(huà)燃燒熱量來維持整個係統的熱(rè)平(píng)衡) , 同時采用高效率的(de)熱交換器, 並用高性能的輕質耐火材料保溫, 這(zhè)樣不僅(jǐn)使廢氣的催(cuī)化(huà)燃燒徹(chè)底, 同時熱利用效率高, 運(yùn)行成本低。
(4) 采用PLC電腦可編程序控製(zhì)器, 通(tōng)過(guò)氣動(dòng)元件係統實現工藝過程的全(quán)部自動化, 整個係統運行過程中電腦實行適時記(jì)憶, 如遇突(tū)然停電或下班停機時, 電腦會記憶當時的工作狀態, 待來電或下次開機時, 電腦會自動指(zhǐ)令延續上次的狀態運行下去,這樣可(kě)以避免出現某些(xiē)單元(yuán)過飽和現象, 達到佳治理效果, 同時(shí)出現異常故障時電腦會指令自動停機並發出聲(shēng)光報警, 因此, 操作簡單、安全、可靠, 自動(dòng)化水平較高, 可實現無人操作。
3 實際應用(yòng)效果(guǒ)
表1 結(jié)果(guǒ)表明, 經(jīng)新型(xíng)淨化裝置處理後主(zhǔ)要廢氣出口濃度低(dī)於40mg/m3,符合國家及地方排放標準, 淨化效率達95.6%~97%。在處理同樣風量的情況下(xià), 此套裝置與目前常用的以蜂窩炭(tàn)為吸附劑的吸附—催化燃(rán)燒裝置相比(bǐ)較具有明顯的優點, 具體數(shù)據見表(biǎo)2。


4 結論
(1) 本新型有機廢氣淨化裝置對於大風量、低濃度的有機廢(fèi)氣淨化效果好, 無二次汙染, 投資及運(yùn)行費用低, 占地少, 操作安全、簡單、可(kě)靠(kào), 自動(dòng)化水平高, 是一種值得推廣應用的技術。
(2) 本處理裝置在實際應用過程中針對不同種類、不同濃度(dù)和溫度的有機(jī)廢氣(qì), 所采(cǎi)取的催化劑種類、活性炭纖維用量、吸附單元(yuán)數以及單(dān)元切換的周期也不同。

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