國際(jì)煙(yān)包巨頭(tóu)的成功實踐 凹版印(yìn)刷廢氣處理(lǐ)工藝

國際煙包巨頭的成功實踐(jiàn) 凹版印刷廢(fèi)氣處理工藝摘要

全球TOP5煙包集團的轉型之戰客(kè)戶痛點:產線規模:6條十色凹印線(德國BOBST機),總風量 550,000m³/h油墨成分:矽烷流平(píng)劑(添加量0.8~1.2%,產生 六甲基二(èr)矽氧烷(L2))酞菁綠含(hán)氯顏料(氯含量 3200ppm)原方案(àn)失效:活性炭吸附係統:苯排放 12.6mg/m³(超標12倍),年更換成(chéng)本(běn) 480萬元被生態環境部(bù)掛牌督辦,麵臨 日罰(fá)10萬(wàn)元 風險1. 廢氣預處理工段(關鍵創新(xīn)

全球TOP5煙包集團的轉型之戰

客戶痛(tòng)點:

  • 產線規模(mó):6條十色凹印(yìn)線(德國BOBST機),總風量 550,000m³/h

  • 油墨成分:

    • 矽烷流平劑(添加量0.8~1.2%,產生 六甲基二矽氧烷(L2))

    • 酞菁綠含氯顏料(liào)(氯含量 3200ppm)

  • 原方案失效:

    • 活性炭(tàn)吸附係統:苯(běn)排放 12.6mg/m³(超標12倍),年更換成本 480萬元(yuán)

    • 被生態環境部掛牌(pái)督辦,麵臨(lín) 日罰10萬元 風險


1. 廢氣預處理工段(關鍵創新)

模塊技術措施解決痛點
矽氯攔截兩級沸石轉輪串聯:
- 第一級:疏(shū)水性沸石(shí)(吸附矽氧烷)
- 第二級:磺酸基改性沸石(捕獲氯離子)
矽吸(xī)附率>98%
氯攔截率>95%
濕度控製轉輪除濕(shī)+冷卻盤管,將RH 85%→25%提升沸石吸附容量40%
粉塵防護納米塗層濾袋(精度0.1μm)粉塵負荷降至<1mg/m³


2. 核心處理工段(雙技術並聯)

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技術參數對比:

係統沸石+RTO沸石(shí)+催化燃燒
處(chù)理濃度8~15g/m³(濃縮後)3~8g/m³(濃縮後)
運行溫度850℃300℃
防堵設計陶瓷孔(kǒng)徑4.5mm+每周(zhōu)脈(mò)衝清灰(huī)催化劑(jì)抗硫氯塗(tú)層
能源回收產出350℃熱風,年替代天然氣210萬(wàn)方(fāng)餘熱加熱烘箱(xiāng)新風


3. 智能聯控係統

  • 動態風量分配:根據實時LEL值自動切換處理路徑(如洗機時低濃度廢氣切至催化燃燒線)

  • 催化劑(jì)監護係統:

    • 在線紅外監測催化劑活(huó)性

    • 氯吸附量>3%時自動啟動 熱再生程序(350℃氮氣吹掃)


實測排放數據(第三方SGS檢測)

汙染物進口均值沸石+RTO排放沸石+CO排放(fàng)國標限值
總(zǒng)VOCs2.8g/m³9mg/m³22mg/m³80mg/m³
92mg/m³<0.3mg/m³1.2mg/m³1mg/m³
二噁英1.8ng-TEQ/m³0.07ng-TEQ/m³-0.1ng-TEQ/m³
氯化氫270mg/m³18mg/m³-60mg/m³

注:沸石+CO路線未處理含(hán)氯廢氣,氯化氫由RTO線單獨處理

經濟效益與社(shè)會效益(yì)

成本節約(對比原活性炭方案)

項目原方案(年)新方案(àn)(年)節約額
能耗費用860萬(wàn)元410萬元450萬元
耗材更換480萬元120萬元360萬元
環保罰款300萬元0300萬元
合計1640萬元530萬(wàn)元1110萬元


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