國際(jì)煙(yān)包巨頭(tóu)的成功實踐 凹版印(yìn)刷廢氣處理(lǐ)工藝
國際煙包巨頭的成功實踐(jiàn) 凹版印刷廢(fèi)氣處理工藝摘要
全球TOP5煙包集團的轉型之戰客(kè)戶痛點:產線規模:6條十色凹印線(德國BOBST機),總風量 550,000m³/h油墨成分:矽烷流平(píng)劑(添加量0.8~1.2%,產生 六甲基二(èr)矽氧烷(L2))酞菁綠含(hán)氯顏料(氯含量 3200ppm)原方案(àn)失效:活性炭吸附係統:苯排放 12.6mg/m³(超標12倍),年更換成(chéng)本(běn) 480萬元被生態環境部(bù)掛牌督辦,麵臨 日罰(fá)10萬(wàn)元 風險1. 廢氣預處理工段(關鍵創新(xīn)
全球TOP5煙包集團的轉型之戰
客戶痛(tòng)點:
產線規模(mó):6條十色凹印(yìn)線(德國BOBST機),總風量 550,000m³/h
油墨成分:
矽烷流平劑(添加量0.8~1.2%,產生 六甲基二矽氧烷(L2))
酞菁綠含氯顏料(liào)(氯含量 3200ppm)
原方案失效:
活性炭(tàn)吸附係統:苯(běn)排放 12.6mg/m³(超標12倍),年更換成本 480萬元(yuán)
被生態環境部掛牌(pái)督辦,麵臨(lín) 日罰10萬元 風險
1. 廢氣預處理工段(關鍵創新)
模塊 | 技術措施 | 解決痛點 |
---|---|---|
矽氯攔截 | 兩級沸石轉輪串聯: - 第一級:疏(shū)水性沸石(shí)(吸附矽氧烷) - 第二級:磺酸基改性沸石(捕獲氯離子) | 矽吸(xī)附率>98% 氯攔截率>95% |
濕度控製 | 轉輪除濕(shī)+冷卻盤管,將RH 85%→25% | 提升沸石吸附容量40% |
粉塵防護 | 納米塗層濾袋(精度0.1μm) | 粉塵負荷降至<1mg/m³ |
2. 核心處理工段(雙技術並聯)
技術參數對比:
係統 | 沸石+RTO | 沸石(shí)+催化燃燒 |
---|---|---|
處(chù)理濃度 | 8~15g/m³(濃縮後) | 3~8g/m³(濃縮後) |
運行溫度 | 850℃ | 300℃ |
防堵設計 | 陶瓷孔(kǒng)徑4.5mm+每周(zhōu)脈(mò)衝清灰(huī) | 催化劑(jì)抗硫氯塗(tú)層 |
能源回收 | 產出350℃熱風,年替代天然氣210萬(wàn)方(fāng) | 餘熱加熱烘箱(xiāng)新風 |
3. 智能聯控係統
動態風量分配:根據實時LEL值自動切換處理路徑(如洗機時低濃度廢氣切至催化燃燒線)
催化劑(jì)監護係統:
在線紅外監測催化劑活(huó)性
氯吸附量>3%時自動啟動 熱再生程序(350℃氮氣吹掃)
實測排放數據(第三方SGS檢測)
汙染物 | 進口均值 | 沸石+RTO排放 | 沸石+CO排放(fàng) | 國標限值 |
---|---|---|---|---|
總(zǒng)VOCs | 2.8g/m³ | 9mg/m³ | 22mg/m³ | 80mg/m³ |
苯 | 92mg/m³ | <0.3mg/m³ | 1.2mg/m³ | 1mg/m³ |
二噁英 | 1.8ng-TEQ/m³ | 0.07ng-TEQ/m³ | - | 0.1ng-TEQ/m³ |
氯化氫 | 270mg/m³ | 18mg/m³ | - | 60mg/m³ |
注:沸石+CO路線未處理含(hán)氯廢氣,氯化氫由RTO線單獨處理
經濟效益與社(shè)會效益(yì)
成本節約(對比原活性炭方案)
項目 | 原方案(年) | 新方案(àn)(年) | 節約額 |
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能耗費用 | 860萬(wàn)元 | 410萬元 | 450萬元 |
耗材更換 | 480萬元 | 120萬元 | 360萬元 |
環保罰款 | 300萬元 | 0 | 300萬元 |
合計 | 1640萬元 | 530萬(wàn)元 | 1110萬元 |
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