中高濃度VOCs蓄熱催化燃(rán)燒(RCO)淨化技術

中高濃度VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術摘要

中高濃度VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術 近(jìn)階段,各省市紛(fēn)紛加強(qiáng)大氣治理,VOCs治理政策也相繼出台,本文將介紹中高濃度VOCs(揮發性有(yǒu)機物)蓄熱催化燃燒(RCO)淨化(huà)技(jì)術(shù),案例詳解如

中(zhōng)高濃(nóng)度VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術

近階段,各省(shěng)市紛紛加強大氣治理,VOCs治理政策也相繼出台(tái),本(běn)文將介紹中高濃度VOCs(揮發性有機物)蓄熱催化燃燒(RCO)淨(jìng)化技術,案例(lì)詳解如下:
【技術名(míng)稱】中(zhōng)高濃度VOCs蓄(xù)熱催(cuī)化燃燒(RCO)淨化技術
【技術內容】
在旋轉閥式蓄熱催化燃燒設備中,首先利用堇青石-莫來石複相材料的蓄熱和放熱性能(néng),加熱未反應的有機廢氣,在蓄熱催化(huà)一體化材料上發(fā)生催化氧化反應,氣體中(zhōng)的揮發性有機物轉化為二氧(yǎng)化碳和水,並釋(shì)放(fàng)反應熱,反應後的氣體(tǐ)將熱量傳遞給蓄(xù)熱材料,以高(gāo)於進口氣體20~30℃的溫度排放。
【技術亮點】
該技(jì)術的熱回收(shōu)效率可達90%;有機物淨化效率95%以上;
適用的有機(jī)物濃度範圍為500mg/m3以上,無二次汙(wū)染物排放;
單位投資大致為50~100萬/10000m3,穩定運行隻消(xiāo)耗係統風機功率,同時可以副產熱(rè)水或蒸汽。
【適用範圍】中高濃度有機廢氣(qì),特別是各類烘幹廢氣

典型案例
【案例(lì)名稱】15000m3/h幹式機烘幹工藝有(yǒu)機廢氣淨化工程
【項目概況(kuàng)】
本(běn)項目於2013年6月建設完成並投入運行,主要(yào)從事聚氨酯二榔皮的(de)加工製造,在加工過程中使用丁酮(MEK)、乙酸乙(yǐ)酯(EAC)、醋酸丁酯(BAC)、乙二(èr)醇丁醚(BCS)、甲基異丁基(jī)酮(MIBK)等(děng)有機溶劑,烘幹過程中有機廢(fèi)氣揮發到環境中。經收集後有機(jī)廢氣風量為15000m3/h,濃度為5000~8000mg/m3。
【主要工藝原理】
本項目采用RCO技術淨化烘幹有機廢氣,主要工藝原理如下:有機廢氣(qì)經收集管道進入旋轉閥式(shì)RCO設(shè)備,首先經過蓄熱體(堇青石-莫來石複相材料),蓄熱體將熱(rè)量傳遞給未(wèi)反應的有(yǒu)機廢氣,氣體(tǐ)溫度被加(jiā)熱(rè)到催化劑反應溫度,然後在蓄熱催化一體化材料上發生(shēng)催化氧化反應,氣體中的揮發性有機物轉化為二氧化(huà)碳(tàn)和(hé)水(shuǐ),並釋放反應熱,反應後的氣體將熱量傳(chuán)遞給另一側的蓄熱(rè)材料,最後以高於進(jìn)口氣體20~40℃的溫度排放。
設備內部的蓄熱催化床分成八等份(也可設計成十二或者(zhě)十六等份(fèn)),床層(céng)固定不(bú)動,其中大約三份是進氣區,三(sān)份(fèn)是排氣(qì)區,一份是吹掃區,一份是盲區。由旋轉閥控製(zhì)氣體進出,實現蓄熱(rè)催(cuī)化床內的流向變換。吹掃風機對吹(chuī)掃區(qū)進行吹掃,防止未(wèi)淨化的氣(qì)體在轉(zhuǎn)入排氣區時排走。盲區是不通(tōng)氣的,防止氣體混合。
從RCO設備出來的氣(qì)體少量通(tōng)過排氣筒排放,大部分(fèn)返回到烘幹生產線中,減少烘(hōng)道電加熱器的工作時(shí)間和功率。同時RCO設備內有機物氧化反(fǎn)應釋放的熱量大,需要通過散熱風機鼓入環境空氣進行散熱,以維持適宜的催化燃燒溫度,RCO設備內部設計非接觸式氣氣(qì)換熱器(根據情況也可設計成(chéng)氣液(yè)換(huàn)熱器),換熱器出口氣體溫度為180~200℃,可以企業貼板幹燥工序(此工序需(xū)要85~90℃的熱水)和吊掛幹燥工(gōng)序的(de)熱源(此工序需要40~50℃的熱(rè)空氣)。
 

【關鍵技(jì)術或設計創新特色】
u采用先進蓄熱式催化燃燒工藝,淨化效率高達98%以上(shàng)。
u高效的熱量回收率,熱回收效率≥95%。
u運行費用低,在有機廢氣(qì)達到一定濃度時,基本不需要再進行(háng)輔助加熱,節(jiē)省了能耗。
u不(bú)產生氮氧化物等二次汙染物(wù)。
u全自(zì)動控製,操作方便。
【主要技術指(zhǐ)標】
 

【投資及運行效益(yì)分析】
根據第(dì)三(sān)方檢測(cè)機構出具的檢測報告,本項目係統出(chū)口煙氣指標滿足《合成革與人造革工業汙染物(wù)排放標準》(GB21902-2008)中聚(jù)氨酯幹(gàn)法工藝廢氣的排放標準的要求,有機(jī)廢氣(qì)淨化效率達到98%以(yǐ)上。
【投資費用】本工程總投資約170萬元。
【運(yùn)行費用】
根據2013年7~8月實際運行情況,預計年運行費用約為17.1萬元,年維修費用約2萬元。由於進氣中有(yǒu)機物濃度高,燃(rán)燒釋放的熱量大,反(fǎn)應室需(xū)要外界鼓空氣降溫,降溫用的(de)空氣出口(kǒu)溫度(dù)為180~200℃,可用於生產80~90℃的熱水4t/h,供貼板幹燥工序用;氣(qì)液換(huàn)熱(rè)器出口的低品位熱風可以用於吊掛幹燥工序。原先企業生產熱水和熱風均用鍋爐蒸氣,RCO設備運行後可有效減(jiǎn)少鍋爐(lú)燃煤用量。
【用戶意見】
本項目投運至今,各項技術指(zhǐ)標優(yōu)良,無任何環保事故,係統淨化效率達(dá)到設計要求,各項耗能指標達(dá)到或優於設計要求,副產熱風,可生產熱(rè)水,用於產品加工。該淨化工程為我公司帶來了顯著(zhe)的環境(jìng)和經濟(jì)效益,擬在其他生產線推廣應用。

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