關(guān)於蓄熱(rè)式焚燒爐(RTO)換向閥的結構分(fèn)析與改(gǎi)

關於蓄熱式焚燒爐(RTO)換向(xiàng)閥的結構分析與改摘要

我們以化工(gōng)行(háng)業普遍應用的 三室(shì)蓄熱(rè)式焚燒爐(RTO) 為例,針對三(sān)室RTO共有6個換向閥,在爐底兩(liǎng)兩成(chéng)對,分(fèn)組布置(如下圖(tú))。 三組換向閥與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的順序打開

我們以化(huà)工行業普遍應用的三室蓄熱式焚燒爐(RTO為例,針對三室RTO共有6個換向閥,在爐底兩兩成(chéng)對,分組布置(如下圖)。

三塔rto 蓄熱式熱氧化裝置 rto
 

三組換向閥與RTO三個蓄熱室對應,通過一定的順序打開、關閉,引導煙氣通(tōng)過蓄熱室(shì)、燃燒室,終排放到大氣中。工作時RTO焚燒爐內呈微負壓狀態。高溫側換向閥的外側與煙(yān)氣出口(kǒu)管道連(lián)通,區域溫度高達300℃;低溫側換向閥的外側與煙氣進口管道(dào)連(lián)通,區域(yù)溫度高達200℃。爐內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次(cì),動(dòng)作頻繁。

換向閥的平麵閥板與密封端麵(miàn)通過直接接(jiē)觸實現密封。閥板閉(bì)合後,因加工、裝配精度低導致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形成少許(xǔ)內漏,不(bú)通(tōng)過蓄熱體及爐膛焚(fén)燒直接排放。同時,閥杆(gǎn)在往(wǎng)複運動中對密封填料(liào)造成磨損,使(shǐ)廢氣(qì)通過填料直接泄漏到大氣中,發生外漏。

另外(wài),換向閥內部存在高溫煙氣,經長期運行後,原閥杆與閥板均存在不同程度的腐蝕損壞。由於原換向閥設計存在上述問題,加(jiā)之在排放指標、環保指標更為嚴格的情況下,即使少量的泄漏也會對排(pái)放指標產生很大的影響,因此需要(yào)通過改(gǎi)造提高閥門的密封性、耐蝕性和耐用度(dù),使裝置能(néng)夠滿足(zú)現有工況條件下長期穩定運行的要求,並(bìng)且使排(pái)放的廢氣滿足《GB31571-2015 石油化學工業汙染物(wù)排放標準》的(de)排放指標。

根據長期運行後裝置換向閥出現的泄露、損壞等問題,結合故障點的出現位置,可以(yǐ)從以下三個方麵對換向閥的結(jié)構進行分(fèn)析,並考慮改進辦法(fǎ):

1.閥杆材料及其連接結構換向閥(fá)的主要動件(jiàn)是閥杆(gǎn)和圓形閥板,因閥門動作(zuò)頻繁(fán),密封結構及支撐結構負荷較大。加之爐中廢氣溫度較高且有較強的腐蝕性,裝置(zhì)運行一段時間後,閥(fá)杆與閥板均發(fā)生了一定的磨損與破壞。

經現場測量、檢查發(fā)現,閥板與密封(fēng)麵之間存在一定程度的平行度偏差。因此,應對閥板與閥杆采(cǎi)取降低重量、更換材料、增加錯動(dòng)補償機構等措施使動件擁有更長的使用壽命和更好的密封效果。

2.閥板密封結構原(yuán)設計中,圓形閥板僅通過與密封麵接觸時自身發生形(xíng)變來進(jìn)行密封。

由於加工精度無法保證,以及長期運行帶來(lái)的支撐結構(gòu)磨損,圓形閥板與密封麵無法在圓周上所有的位置都能緊密接觸。因此,需要對(duì)閥板密封結(jié)構進行重新設計,來保證長期運行中閥板密封的可靠性。

3.閥杆密封結構及支(zhī)撐結構原設計中,閥杆的密封組件采用的是(shì)填料式密封(fēng),由於換向閥的動作頻率非常高(每60-180s動作1次)使得此處密封填料的(de)損耗非(fēi)常快。

閥杆的支撐結構是在內外兩側(cè)對稱布置的(de)由三個橡膠輪組成(chéng)的支撐軸承。

拆除支撐軸承後,發現滑輪表麵包膠因長期(qī)使用表麵(miàn)已發生永久變形(xíng);滑(huá)輪的轉軸因長期與軸套幹磨,已嚴重磨(mó)損;部分滑輪已無法正常轉動。

此(cǐ)外,經檢查發現,支撐軸(zhóu)承雖(suī)然(rán)有一(yī)定的調心(xīn)功能(néng),但當閥杆兩端同時(shí)采用此結構時,很難保證閥杆與密封函的同心度,從而加劇(jù)了填料的(de)磨損。填料磨損後,廢氣在此(cǐ)處發生泄漏。因此,需要對閥(fá)杆的密封結構與支撐機構進行重新設計,以達到更好的(de)閥杆密封效果與更長的使用壽命(mìng)。

一、閥杆及其連接構件

如某塗布行業企業,一台55000Nm3/h處理量的RTO,在換向閥設計中(zhōng)的幾個取值,如閥杆(gǎn)為直徑60mm的實心杆,材質為不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng),閥板為直(zhí)徑 1300mm,厚3-10mm 的圓形板,材質同為不鏽鋼。在運行一段時間後,閥杆與(yǔ)閥板表麵均出現了嚴重(chóng)的腐蝕與磨損。考慮到(dào)長期運行(háng)時的設備工況,需要同時滿足(zú)力學性能、表麵硬度、耐腐蝕性三方麵要求,因(yīn)此理想的替(tì)代材料有調製鋼不鏽鋼或其他合金鋼。

根據現場的(de)使用經驗,選用直徑63mm,厚10mm的(de)不鏽鋼鋼管作為替代閥杆材料。閥板(bǎn)的材料也選用不鏽(xiù)鋼,直徑(jìng)不變,厚度增加。

閥杆自身的磨損與閥(fá)杆支撐軸(zhóu)承的磨損(sǔn)均會導(dǎo)致活塞(sāi)杆與閥杆的同心度偏差進一步加大。改(gǎi)進(jìn)的辦(bàn)法是在過渡頭與活(huó)塞杆之間增加(jiā)一個浮動接頭。浮動接頭允許兩側連接杆(gǎn)發生(shēng)偏心滑動和(hé)球麵滑動,它能夠對活塞杆(gǎn)與(yǔ)閥杆之(zhī)間的偏心量進行補(bǔ)償,使得換向閥(fá)在長期使用過程中(zhōng)穩定高效地運行,降低RTO換向閥運行安全隱(yǐn)患。

二(èr)、閥板密(mì)封構件

1.改進後的閥板密封結(jié)構(gòu)在密封麵上(shàng)加(jiā)工兩道密封槽,選(xuǎn)用適當的彈性體材料(liào)作為密封體;利用密封體的回彈性補償閥板與密封麵之間的平行度偏(piān)差。同時,利用兩(liǎng)道密封體形成迷宮密封結構,阻止有機廢氣泄漏,提(tí)高RTO處理效率(lǜ)。換(huàn)向閥高溫側的環境溫度高可達到300℃甚至更高(如部(bù)分行業需增加反(fǎn)燒工藝),因此要(yào)求密封體材料在高溫下具有良好的物理、化學(xué)特性穩定性。膨脹石墨的耐溫性出色,同時兼具較好的回彈性,非常適用於目的工況。

2.改進後的閥板密封結構在密封麵上增加集氣室,增加壓縮空氣接口,內部通入正(zhèng)壓,以保證換向閥的零泄漏。

三、閥杆支撐構件

1.將原結構(gòu)中的橡膠輪改為40Cr材質(zhì)的鋼輪,提高滑輪在高溫煙氣條件下的耐用性和耐腐蝕性。

2.增加下部兩個滑輪的寬度(dù),增大滑輪與閥杆的接觸(chù)麵積,降低(dī)滑輪與閥(fá)杆之間接觸(chù)處(chù)的滑動摩擦阻力。

3.在每個滑輪內部增加一對自潤滑(huá)軸承,使滑輪的(de)滑(huá)動更加(jiā)順滑,延長滑輪的使用壽命。

經過我們的研究和探索,根據上述改進措施,換向閥(fá)能夠滿(mǎn)足RTO長期使(shǐ)用的穩(wěn)定性和重複性,使(shǐ)RTO設備做到滿足新標準中的排放要求(qiú),達到了預(yù)期的改進目的。具體效果總結如下:

1.更換後(hòu)的不鏽鋼閥杆與閥(fá)板能夠(gòu)有效抵抗腐蝕並降低閥杆支撐負荷,減少磨損,具有(yǒu)更長(zhǎng)的使用(yòng)壽命。

2.作為閥(fá)板密封體材料,膨脹石墨在高溫下具有良好的熱穩定性和良(liáng)好的回彈率。

3.改進後的閥杆密封結構能夠有效阻隔灰(huī)塵;有效阻(zǔ)止RTO運行過程中的有機廢(fèi)氣泄(xiè)漏,並對閥杆提供穩固支撐。改進後的閥杆支撐軸承運轉更加順滑,使用壽(shòu)命大大增加(jiā)。

4.改進提高了換向閥的密封性;提高(gāo)了換向閥運行時的平順(shùn)性與可靠性;延長了換向閥的使用壽(shòu)命。

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